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近年來,圍繞企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,公司控股子公司江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司大力推進(jìn)超低排放,不斷強(qiáng)化能源管控,企業(yè)節(jié)能減排能力、污染治理能力、環(huán)保管控能力實(shí)現(xiàn)跨越式提升,闊步走出了一條綠色發(fā)展、低碳發(fā)展之路。今年下半年以來,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),淮鋼上下戮力同心,全力打響降本節(jié)支創(chuàng)新挖潛增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞公司統(tǒng)一部署,能源管理?xiàng)l線緊抓“能耗”降本主戰(zhàn)場(chǎng),群策群力,多措并舉,奏響了“節(jié)能”降本“交響曲”。
通過對(duì)推焦除塵進(jìn)行高低速自動(dòng)化改造,實(shí)現(xiàn)推焦除塵風(fēng)機(jī)平均功率下降100KW。此外,該廠還與智信中心協(xié)作,利用無線4G技術(shù),對(duì)推焦車、裝煤車高低速進(jìn)一步加以攻關(guān),實(shí)現(xiàn)裝煤推焦風(fēng)機(jī)電耗進(jìn)一步下降。
燒結(jié)原料廠
將一燒配-1頭輪下方吊輪處照明燈與一次混合機(jī)照明燈、混-1后尾照明燈、水除塵附近照明燈共用開關(guān)改為獨(dú)立控制,從點(diǎn)滴之處優(yōu)化用能;在一燒成三皮帶等皮帶頭尾安裝電動(dòng)閥,與皮帶進(jìn)行聯(lián)鎖,減少除塵風(fēng)機(jī)耗電量。此外,該廠還對(duì)5臺(tái)除塵器噴吹時(shí)間、氣力輸灰間隔進(jìn)行優(yōu)化,科學(xué)合理延長(zhǎng)間隔時(shí)間,降低能源消耗。
煉鐵廠
通過制定尖峰電管理制度、泵房避峰補(bǔ)水制度,科學(xué)安排,錯(cuò)峰用電,最大化節(jié)約用電成本。同時(shí),全力推進(jìn)綜合焦比攻關(guān),對(duì)原燃料進(jìn)行嚴(yán)格管控,對(duì)外購(gòu)焦炭進(jìn)行合理搭配,并摸索使用燒結(jié)煤代替無煙煤,在維持高爐基本順行前提下,積極消耗現(xiàn)有庫(kù)存避免潛虧,堅(jiān)持低硅冶煉,做好節(jié)焦增鐵工作。
煉鋼廠
持續(xù)推進(jìn)風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,目前轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造已經(jīng)按照生產(chǎn)工藝控制全部完成聯(lián)鎖降頻運(yùn)行,節(jié)電率超過10%;完成16臺(tái)永磁電機(jī)改造,節(jié)電率20%左右。
軋鋼廠
積極開動(dòng)腦筋,對(duì)二、三軋冷床入口輥道進(jìn)行節(jié)能改善。改善前,冷床入口輥道上鋼平托切換時(shí),1-12段輥道立刻全部啟動(dòng),提前空載啟動(dòng)造成了電能浪費(fèi);改善后,根據(jù)新增加的光電管啟停,上鋼平托切換時(shí)輥道不啟動(dòng),光電管有信號(hào)時(shí)啟動(dòng)輥道,在操作方式不改變的情況下實(shí)現(xiàn)了輥道節(jié)能。四軋車間則利用連軋機(jī)和開坯機(jī)軋制時(shí)差,對(duì)BDM出口輥道啟停方式進(jìn)行改進(jìn),年可節(jié)約電能約16萬KW.h。
動(dòng)力廠
通過調(diào)整負(fù)荷,停運(yùn)煉鐵和廠區(qū)空壓站對(duì)應(yīng)的3臺(tái)變壓器,減少空載電耗;將1#空壓站6#、7#空壓機(jī)調(diào)整為備機(jī),停運(yùn)一臺(tái)110KW冷卻水泵,并減小2#空壓站備機(jī)冷卻水流量,節(jié)約電能。此外,該廠還積極優(yōu)化污水站超濾反滲透反洗流程,提高除鹽水產(chǎn)量;利用雨污分流項(xiàng)目設(shè)置的集水池,合理使用雨水資源,降低新水消耗。
能源管理步履不停,能耗壓降永無止境?;翠撊藢狞c(diǎn)滴做起,節(jié)能降耗,深挖降本潛力,將“節(jié)能降本”工作進(jìn)行到底。